处理污水量按需求定
可售卖地全国
类型废水处理设备
加工定制是
材质防腐碳钢
防腐工艺环氧沥青
电源380v
功率20-40kw
处理量5-1000吨
进水口50mm
出水口110mm
定制加工是
材料碳钢
材料厚度6mm
处理类型屠宰废水
排放标准一级A
规格定制
是否定制是
进出水口50
处理水量5-1000吨/每天
进水管径DN50mm
出水管径DN1100
生产周期3-5天
1、一体化SBR污水处理无人机
公司设计施工的环境工程工艺,流程简介,占地少,投资省,自动化程度高,运行成本低,赢得了广大的赞誉和市场的认同。公司以高科技、高标准、高起点参与公共事业建设,以PPP、BOT、BT等模式承建或托管运营污水处理工程,为企业分忧解难,为子孙万代留得碧水蓝天我公司是研发生产一体化污水处理设备的公司,现已开发出具有立知识产权的九种工艺、十系列的一体化污水处理设备。技术为国内首创,价廉,市场广阔。
SBR工艺介绍
SBR工艺是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。与传统污水处理工艺不同,SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。正是SBR工艺这些性使其具有以下优点:
1、理想的推流过程使生化反应推动力,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。
2、运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。
3、耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击。
4、工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。
5、处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。
6、反应池内存在DO、BOD5浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。
7、SBR法系统本身也适合于组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造。
8、脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷效果。
9、工艺流程简单、造价低。主体设备只有一个序批式间歇反应器,无二沉池、污泥回流系统,初沉池也可省略,布置紧凑、占地面积省。
SBR工艺在一个空间内培养多种,根据不同时间段完成多种工艺。菌种为我公司培育的菌种,对环境的适应能力强,抗冲击、负荷能力比单一的菌种强。
我公司研制的SBR工艺采用间歇进水、间歇曝气、间歇出水流程,在曝气过程中菌群转化为好氧菌,实现好氧反应;曝气完毕后沉淀,菌群转化为,实现厌氧反应。 设备优势在哪?
1) 设备工艺多样化,因地制宜,视情况选择设备,确保出水达标。
2) 设备设计生产都是经过实地试验达标出水后批量生产的。
3) 设备集成化高,无需安装,通电即用。
4) 设备的调试简单快捷,出水达标快。
5) 设备采用全自动PLC控制系统,可实现全天无人值守。
6) 动力设备精简到佳,节能并且降低设备的故障率。
7)对当下社区污水氨氮偏高有较好的处理效果

洗煤废水中含有大量的悬浮物、煤泥和泥砂,故又称煤泥水,未经处理的煤泥水其悬浮物浓度可以达到5000mg/L以上。由于煤炭本身具有疏水性,洗煤废水中的一些微小煤粉在水中特别稳定,一些超细煤粉悬浮于水中,静置几个月也不会自然沉降。
洗煤废水是呈弱碱性的胶体体系,主要特点是颗粒表面带有较强的负电荷,浓度和CODcr浓度都很高;细小颗粒含量高;粘度大;污泥比阻大,过滤性能差。
采用一体化净水器为主的处理工艺
洗煤废水处理及精煤回收处理系统选用污水净化及精煤回收一体化处理设备。洗煤水首先汇入调节池。调节池污水经泵提升,在泵后管道上设置混凝混合器,在混凝混合器前后分别投加助凝剂、混凝剂,然后进入净化器中,首先经过精煤分选装置分选出精煤,排出设备,经脱水筛筛分出精煤回收;精煤回收后的废水经离心分离、重力分离、动态把关过滤及污泥浓缩等过程从净化器顶部排出经处理后的清水送入清水池,回用或排放,从净化器底部排出的浓缩煤泥排至煤泥渗滤干化池或用干化设备干化后使用。本所设计的煤泥渗滤干化池使用效果明显,可以使泥水快速分离,煤泥迅速干化。该工艺针对该类废水处理成熟可靠、运行稳定,是目前经济适用的新工艺。
石灰混凝法
石灰-聚丙烯酰胺混凝沉淀法对洗煤废水具有较好的处理效果,但石灰的投加方式、聚丙烯酰胺的性质以及投药顺序对处理效果都有一定程度的影响,尤其是投药顺序与传统投加顺序不同。
湿投石灰时,石灰溶液的浓度对处理效果有影响。当石灰投加量一定时,浓度越低,沉速越快,合液的清水分离率越高,但从洗煤废水中实际分离出的清水量却随着石灰溶液浓度的降低而略有减少。沉速随石灰溶液浓度的降低而提高,主要是因为石灰溶液浓度的降低,导致了加药后混合液体积的增加,从而使混合液中33浓度降低,同时对煤泥起到了水力淘洗的作用,使粘度下降,因此,沉速有所提高。先投聚丙烯酰胺后投石灰效果好,不仅沉速快,而且清水分离率也高。另外,从絮凝体的外观来看,先投聚丙烯酰胺生成的颗粒粒度大,强度也高,有利于进一步脱水。加药后ph值的变化对聚丙烯酰胺的絮凝性能有较大影响。一般来说,聚丙烯酰胺在ph值很宽的范围内效能都很高,但随着56值的变化,聚丙烯酰胺的作用也发生很大变化。
电石渣和PAM
矿洗煤废水是一个胶体分散体系,并且胶粒表面带有较强的负电荷,所以,在处理这类洗煤废水时,需要向废水中投加混凝剂,降低电位,破坏胶体的稳定性,从而达到泥水分离的目的。石灰和电石渣的处理效果为佳,但形成的颗粒粒径较小,沉降速度缓慢,且凝聚体的过滤性能差,难于进一步脱水,需投加絮凝剂。由于石灰和电石渣的化学成分基本一样,而电石渣是工业废渣,电石渣能破坏洗煤废水的稳定性.使煤泥颗粒凝聚沉降,但沉降速度比较缓慢,应投加絮凝剂,提高沉降速度,改善沉淀性能。通过试验.并考虑经济因素,选非离子型PAM作为絮凝剂,考虑到电石渣与PAM的加入量以及加药后的搅拌时间对沉速都有影响。影响沉降效果的*主要因素是PAM的投加量,其次是电石渣的投加量。

有害废水处理
铅(Pb)是一种有毒的重金属元素,在环境中难降解,可被水生动植物富集吸收,进人食物链可能危害人畜安全。另外,直接饮用或皮肤接触含Pb水体均能使其进人人体,对人体健康造成危害。Pb中毒能导致人体出现、幻觉、、焦虑、肌无力等,且能损伤人的中枢系统,对肾、肝、生殖系统以及大脑都有严重危害。因此寻找一种、环保的方法处理含Pb废水,使其达标排放,减少环境污染,是急需研究和解决的环境问题。
吸附法是目前重金属废水处理的主要方法之一,其具有、简便和选择性好等优点。当前常用的吸附剂有树脂、壳聚糖、硅藻土、膨润土、活性炭等。利用农业废弃物制备的生物炭处理含重金属废水,是近年来吸附法的研究热点。
生物炭表面富含梭基、酚经基、碳基、酉昆基等多种官能团,有大量的孔隙结构,是一种的吸附剂。据统计,我国每年产生的农业废弃物达数千万t,这些农业废弃物是很好的廉价易得的生物炭原料。生物炭在水溶液中对As(V).Pb(II)和Cd(II)有巨大的吸附能力。当前一些报道应用稻壳、水稻秸秆、玉米秸秆等制备的生物炭对水体中重金属的吸附效果和特性进行研究,结果表明,生物炭表面具有较多的吸附位点,对水体中Pb2+,Cd2+等重金属的吸附效果较好。将生物炭进行改性或表面修饰能显著提高其吸附效果。
近年来,将吸附剂用磁性铁氧化物纳米粒子进行表面修饰,不仅能快速、地吸附去除废水的重金属离子,而且由于其特的磁学性质还可方便地外加磁铁进行回收,有很好的可重复再利用性,表现出良好的应用前景。CONC等将果胶吸附剂用磁性铁氧化物纳米粒子进行表面修饰,吸附Cu2+后再用EDTA对其进行再生,第5次再生后,仍可达到原始吸附容量的58.66%,再生利用性良好。许飘利用磁性纳米固定化黄抱原毛平革菌吸附重金属污染废水中的Pb2+,吸附量高达185.25mg/g,且经过吸附一解吸循环后仍能达到很好的去除效果。
目前,国内对生物炭表面负载磁性材料研究尚处于初期阶段,很有必要将吸附条件进行优化,确定吸附模型,探索其吸附机理。因此,本研究将谷壳生物炭改性后负载Fe3O4,制备成具有磁性的生物炭,通过对其进行表征分析及模拟废水中Pb2+的吸附效果研究,为磁性生物炭作为一种新型的吸附材料运用于实际工程打下坚实的理论基础。

、养老院、敬老院等机构提供清洁的床单、被罩及工服回收清洗服务,其生产工艺为收取布草工服、分拣、洗涤、烘干、熨烫、折叠发货,废水主要来源于洗涤工序,洗涤工序分为预洗、主洗、漂洗、脱水、过清、再脱水,废水排水量约为 200m3/d,其中预洗和主洗废水约占 30%,漂洗废水约占 60%,甩干废水约占 10%。
2 设计水质
2.1 进水水质
通过对该项目产生的废水水质检测进行综合分析,主要为CODcr、TP、LAS、粪大肠菌群等污染物,其主要污染物浓度见表 1。
2.2 出水水质
由于该项目主要服务对象为机构,所以项目废水经处理后出水水质要求达到《污染物排放标准》(DB37/596 -2006)表二中的标准,见表 2。
3 工艺论证
3.1 废水水质特点分析
洗涤废水主要含有洗涤剂[1],洗涤剂的有效成份是表面活性剂和增净剂,还有漂白剂等多种成分。洗涤废水中含有大量短纤维、曝气会有大量泡沫产生;CODCr 平均值较低,但主洗废水CODCr 值较高;废水较浑浊,颜色随着洗涤物不同深浅变化;与一般洗衣废水不同,该项目主要服务于机构,废水中含有、病毒等菌。
3.2 处理工艺论证及选择
洗涤排水经管道收集后先经两道粗细格栅对污水中的短纤维、杂质等进行;废水中的表面活性剂、悬浮物等通过加入絮凝剂及助凝剂方法去除,经水样试验,加入絮凝剂及助凝剂后,絮体絮凝效果良好,但呈上浮状态,据此采用混凝气浮方法较适合。
由于出水标准要求 CODCr≤120mg/L,混凝气浮出水无法保证达标排放,通过接触氧化工艺段,通过生化工艺将 CODCr 指标降至出水要求标准以下。此外,该项目废水中含有、病毒,需在出水前设置消毒区域进行消毒处理,投加次氯酸钠液体消毒。经过废水水质特点分析和处理工艺论证,确定采用“混凝气
浮+接触氧化+沉淀+消毒”组合工艺,其中生物接触氧化法对冲击负荷和水质变化的耐受性强,运行稳定,容积负荷高,占地面积小,建设费用较低[4]。该项目设计的废水处理工艺流程见图 1。
4 运行效果
该工艺稳定成熟、运行可靠、管理方便,项目于 2017 年 6 月开始建成运行,经过调试,系统运行效果良好,各项水质稳定达到排放标准,于 2017 年 8 月通过环保验收,验收时监测数据见表 3。
PH 值在PH 调节池里加入相应的烧碱以平衡废水酸碱值。而后废水进入加入絮凝剂的沉淀池,由提升泵打至分配井,由分配井均匀分至 4 个曝气生物滤池,废水在曝气生物滤池内发生生化反应来降解COD(化学需氧量)后,曝气生物滤池出水至贮水池,后贮水池内经出水池进入洗煤生产系统。反冲水由贮水池进入曝气生物滤池,而后再进入沉淀池。
(2)污泥部分:沉淀池中污泥由泵打至污泥浓缩池,经加压过滤机脱水,所得滤饼作为产品外运,所得滤液返回到格栅池内进入废水处理流程。
(3)空气部分:采用鼓风机在曝气生物滤池底部连续鼓入生化反应所需空气。
(4)加药部分:pH 调整池中加入烧碱,絮凝反应池中加入絮凝剂。
在优化后的洗煤废水处理工艺中,洗煤废水经由 PH 调节池将废水 PH 值调节至*佳 PH 值,而后废水进入絮凝反应池,99%以上的固体悬浮物和小部分 COD 在絮凝反应池中被去除,然后废水经由调节池进入曝气生物滤池,在曝气生物滤池中,绝大多数的COD 在生物降解作用下去除。后,出水的 COD 和悬浮物浓度达到国家二级标准水质,该水质可以满足洗煤生产用水,这样即实现了洗煤废水的再利用。
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